自动车床故障现象: 使用工作台升降按钮上升、下降工作台时,只能听到电动机转动的声音,机床却没有发生上升和下降移动。
由于工作台升降是通过机床按钮盒上的上升和下降按钮实现的,是通过机械部分控制的,所以此故障肯定与数控系统无关。首先,考虑自动车床的上升和下降按钮是否损坏。按动上升和下降按钮,均有电动机转动的声音,但自动车床却没有移动,说明上升和下降按钮是正常的。其次,考虑自动车床的机械传动是否正常。用
自动车床自带的手动摇柄摇动工作台,看是否能移动工作台。把手动摇柄插入升降台方向的对应部位后,用摇动手柄进行上升和下降运动,发现无论是上升还是下降都正常。根据上述情况,考虑可能是控制立式自动车床上升和下降的电动机出现问题。打开电动机外壳,发现电动机传动的传动带断裂,故障部位终于确定了。
故障处理:
更换一根新传动带即可。但原来的传动带断了,很容易拿下来,新传动带却很难装上去。安装新传动带的具体操作步骤如下:装上传动带一头,另一头用螺丝刀压上去,但只能压上去一点点,一按上升或下降按钮,传动带就掉下来,反复几次都无法成功,说明这种方法行不通。我们可以铣机床工作台来更换传动带,但考虑这种方法工作量巨大,而且恢复后
自动车床精度调整困难,再有用热水加热传动带的方法,但考虑烫过之后,可能影响传动带寿命,不可行。最后用手动摇柄来解决这一问题。我们先装上传动带的一头,另一头用螺丝刀压上去,一人用螺丝刀压着传动带不动,另一人用手动摇柄慢慢向上摇动。通过这种方法,终于把整个传动带安装到两个带轮上去。装好后,重新开机运行测试,问题得到解决,带传动正常,自动车床可进行正常的上升或下降运动。